|
四是空冷技术。大型电站采用空冷技术要比传统的水冷技术节水3/4以上。当前我国电站建设规模较大且以燃煤电站为主。推广空冷技术,不仅对我国西北、华北以及东北许多富煤少水地区发展电力事业,而且对调整我们现有电源结构,提升民族制造工业水平,都有现实意义。2002年以来,我国大型电站建设中,有20多个30万千瓦以上机组采用空冷机组。
五是海水冷却技术。直接利用海水作为冷却水。进行导热金属材料的研制与合理选用,开发防治海生物在冷却器和输水管道内生长繁殖造成的污堵及清除技术(包含电解海水制氯)。采用海水淡化工艺解决生产和生活淡水供应。
六是水量计量和水质监测。大部分火电厂排水系统装设流量计,并对其排放水质进行定期监测,及时掌握各排放点的排放量及水质状况,有效地控制排水量和排水的再利用。各火电厂在加强环保管理的前提下,严格执行电力环境监测中的各条例规定,监督节水技术的执行。
此外,一批火电厂结合节水技术改造,采用了工业废水“零”排放技术。还有部分电厂利用城市生活中水作为供水源,起到了社会综合节水作用。这些技术措施的采用,使新水用量及废水外排量大幅度下降。
三、节水工作存在的主要问题
尽管新建单机300MW以上的电厂,从设计、基建、运行管理等各环节均考虑了节水问题,并取得较好的节水效果。但从整个电力行业来说,离标准和客观形势要求还相差甚远,节水工作仍存在不少问题。
一是水务管理重视不够。在火电机组投产、运行过程中,对节水、污水处理装置是否能正常投运、以及效果等方面的管理要求低。相当一部分电厂长期没有开展水平衡测试,少数电厂用水无定额、用量不计数。部分电厂跑、冒、滴、漏、溢现象依然严重,特别是对溢水的浪费现象没有引起足够重视,很少在运行中根据机组负荷及冷却水温的变化及时调整冷却水量。总的来说,水务管理粗放、节水机构不健全和监督考核不严等问题依然存在。
二是主要耗水指标达不到设计要求和测试值。由于设计、安装调试、生产运行和管理等诸多因素,致使多数电厂的用水指标没有达到设计值和测试值。循环水浓缩倍率未达到设计水平; 灰水浓度低于设计值,冲灰水量普遍偏大;工业水回收率低,重复利用次数少。
三是节水技术水平落后、节水治污资金不足。节水治污需要大量的资金投入。当前火力发电厂的新建和改扩建工程中,节水治污资金还没有确定的来源渠道。由于资金不足,以往建设的节水治污设施大多技术陈旧落后、配置不全,有的只能处理部分污水,运行效率低,可靠性差,多数电厂监测表计量不全,不能满足按机组实行定量管理的要求。
四是水的收费定价不规范。目前,水价制定和水资源费的收取办法各地都不统一,随意性较强,没有形成规范、有效的水价机制,没有发挥市场配置资源的作用。需要运用经济杠杆激发企业节水的积极性和创造性,运用市场机制合理调整水价。 |